ChongMingS.COM崇明网讯 三种改造方案,择优选其一,最终花费480元,彻底消除烟丝加工过程中切丝生产的火险隐患。用“最经济的方法,达到最好的效果”这句话来形容上海卷烟厂的安全生产金点子活动再贴切不过了。长期以来,始终坚持把安全生产摆在首要位置的上海卷烟厂,也因此迎来了企业发展与安全生产的“双提升”。
上海卷烟厂是上海烟草集团有限责任公司下属的一家卷烟工业企业,多年来始终以深化全员安全生产责任制为核心,以完善安全风险分级管控和隐患排查治理“双重预防机制”建设为重点,进一步夯实安全生产基层基础“双基”建设。在“安康杯”竞赛活动期间,该厂以班组为单位开展了“安全生产金点子”征集活动。
“制丝”生产是卷烟生产的核心工艺之一,对卷烟的内在品质有较大影响。在制丝生产的多道工序中,切丝工序是一个极其重要的环节。切丝机是切丝工序的主体设备,切丝机刀辊上安装有八把切丝刀片,刀辊在运行时,由砂轮磨刀机构对刀片进行磨削,为保持刀片持续锋利,刀片与砂轮都有自动进给机构,对刀片与砂轮的损耗进行自动补偿。然而,切丝机长时间运行后,刀辊部件、刀片磨削装置表面、各腔体内与门罩处均有大量烟灰堆积。而同时,砂轮磨削刀片产生的高温砂砾飞溅到烟末堆积处,烟末很可能被点燃,形成火灾隐患。一旦形成火险,后果不堪想象。不仅会损坏本体机械、电气和气动系统,如果火源吸入集中除尘系统,引燃除尘管道和除尘布袋,就可能引起人身伤害事故。
针对这一情况,职工们开始了群策群力。据统计,每班次8小时生产结束后,该设备内部积灰量可达到600克左右。一番讨论下,班组从消除燃烧可燃物、助燃物、火源三要素的角度出发,策划设备改进,形成了增加清洁喷嘴数量,扩大喷吹覆盖范围;用挡板阻挡砂轮磨屑的飞溅;安装毛刷机构对积存烟末、烟灰处进行自动清除等三个改进方案。经深入论证,班组成员最终决定采用第1个方案,并根据评审建议对改进方案进行了完善。
改进前,刀片磨削装置处仅有一个喷吹点。改进后,小组成员将在刀片磨削装置处建立多方位喷吹,同时,在刀辊部件处新增定向喷吹,以及在设备腔体处建立环形喷吹。据检测,改进后,除尘效果良好,每8小时班次生产结束后,设备内部积灰量,由600克左右降低至25克左右,降低了95.9%,几乎不见烟灰、烟末,达到消除可燃物,消除火险隐患的目的。而整个改进费用总计约在480元。
- 联系人员:
- 联系电话:
- Q Q/电邮:
- 微信手机:
- 公司地址:
-
*联系方式仅供参考,自行联系与本网站无关,请注意交易风险自行承担*
网友评论